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中国石油网消息(记者张晓君通讯员杨志达)5月15日,吉林石化炼油厂视频会议数据显示:4月,工厂加热炉平均热效率达到93.03%,连续两个月刷新该厂纪录,创历史最高水平。

今年年初以来,吉林石化炼油厂全面落实加热炉“一炉一案”专项攻关方案,严格执行“炉长制”。由厂领导、一级工程师担任炉长,各车间准确核对每台加热炉性能保证值等技术资料,并全面排查影响加热炉热效率的所有因素,有序对全厂24台加热炉进行运行诊断,共计发现问题17项,积极组织属地车间落实整改,不仅提高了加热炉平均热效率,而且为装置长周期安稳运行奠定了基础。

建立工艺加热炉运行管理台账,是吉林石化炼油厂提高加热炉平均热效率的重要举措之一。吉林石化炼油厂针对排烟温度、氧含量两项重点指标对内控值重点监控、适时调整,职能科室专人负责对指标运行情况进行检查。同时,制定例会讲评制度,工厂定期在生产调度会上讲评每月加热炉运行、检查情况,形成有效的激励机制,促进了加热炉平均热效率攻关难题的破解。

吉林石化炼油厂加热炉优化攻关工作开展以来,各级管理干部下沉一线班组,想办法、解难题。常减压车间调整装置常压加热炉空气预热器系统,提高入炉风温10摄氏度,使热效率达到95.1%;延迟焦化车间在不间断投用加热炉瓦斯加热器的基础上,降低排烟温度,使热效率达到93.45%;加氢一车间严控加热炉氧含量和一氧化碳含量,使加氢裂化装置3台加热炉热效率均超过94%,进一步促进了工厂整体效益的提升。

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